| 福建三化合成氨厂从废油再生利用捡回40万元 |
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作者:admin 文章来源:三明日报 点击数: 更新时间:2007-9-17 8:18:44  |
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走进福建三化合成氨厂合成车间油务段分析室,样品架上两瓶金色的液体特别引人注目,工段长邓进华告诉笔者:“这是从污浊的废油中回收的再生油。”仅一个多月时间,这个厂已回收再生100号压缩机油17吨,冷冻机油6吨。近日,为了表彰邓进华为企业做出的贡献,厂里给予他1万元的奖励。
合成氨厂是三化公司的主要生产厂,由于该厂设备多,每年用于生产的润滑油达300多吨。今年,这个厂把对废油的再生利用作为攻关的重点项目。邓进华这位年初刚上任的工段长已在油务工段干了26年,看到无法再利用的废油被低价贱卖,早就憋足了一股劲,当他得知厂里要进行废油的再生利用攻关时,便打算把自己正在研发的一套废油再生技术奉献给企业,带领工段的3名男职工和6名女职工进行技术攻关。
在厂里没有大的投入的情况下,他们立足于现有的设备,对一台已闲置20多年的滤油机进行改造。在半个月的设备安装改造中,先后完成了23片每片重达50多公斤的压紧板和25根输油管的安装、调试工作。设备改造成功后,他们又投入紧张的废油回收再生工艺的技术攻关,这是能否成功的关键。由于废油中含有大量的杂质,因此杂质的吸附是技术攻关的重点。按照正常的工艺要求,吸附杂质必须加入硫酸、烧碱和白土来完成,但硫酸加入后就无法达到环保排放的要求。为解决这一难题,他们进行反复的试验,采取直接采用白土吸附杂质的方法取得成功,解决了再生工艺中的难题。9月28日,第一批高品质冷冻机油再生成功,29日,第一批100号压缩机油从150号废油中再生成功,经生产质量技术部门鉴定,全部达到质量标准和要求。
按照这种生产工艺和能力,合成氨厂每年可以减少100号压缩机油80%以上的采购量,可节省采购资金40多万元。(邓衍长 黄旻)
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