| 中国铝业废机油回收再利用创效益 |
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作者:admin 文章来源:废油网 点击数: 更新时间:2007-9-24 15:53:59  |
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作为一个具有40多年历史的老企业,要使清洁生产达到一个更高的层次,根本出路在于搞好科技创新。中国铝业河南分公司运输部开展清洁生产审核预评估、收集企业现状资料、对企业现场进行摸底排查、评估,绘制出运输生产单位各项生产工艺流程图,利用水平衡测试、电平衡测试以及能量平衡测试等,制定实施无/低费方案,节能降耗,查找出了主要污染源,确定了污染物产生部位和排污状况,为加强生产过程中对污染物的监控、预防和治理奠定了基础。
开展缺陷管理,积极采用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备,消除清洁生产“缺陷”。从整治跑、冒、滴、漏这些基础问题入手,开展了“查隐患、堵漏洞、保安全、增效益”活动,全面普查运输设备和水、电、风、汽管网,共查出静密封点104752个、动密封点7400个、泄漏点2853个,并对泄漏点展开了专项治理,共治理动密封点769个,静密封点2084个。每年节约水4.8万吨、电149000千瓦时、压缩空气1200立方米、蒸汽680吨、润滑油1.2万公斤。不但节约各项生产资料开支240万余元,而且节省了宝贵的资源、减少了污染物排放和对环境的污染。
大力实施“亮点”工程,提高设备台时产能和资源利用效能。建立了车间设备三级管理(即:操作人员、维修人员、车间管理人员)网络,和设备运行“四级防线”,即:操作人员日常点检,维修人员周期点检,技术人员精密点检,专业部门技术诊断,使设备始终处于预知、受控之中,确保设备长周期地稳定运行。设备故障临修率下降了33%,检修计划实现率、主要设备完好率分别达到了100%,设备综合完好率达到了99.7%以上,设备事故为零。
为了更好地实现节能降耗和持续清洁生产的目的,本着对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或循环使用的原则,通过积极采用节水措施,年用水量由原来的50万吨下降为30万吨,有效减少(控制)了水资源的消耗,降低了生产成本,每年削减化学需氧排放总量11.4吨,削减总悬浮物排放总量10.6吨。通过对车辆转向架冲洗工艺的革新,把一次性用水改为循环冲洗,提高了水资源的利用率,减少了废水排放。通过实施定时供水方案,年节约用水6.2万吨、节约用电131400度,创经济效益13万元。通过对锅炉使用助燃剂,提高节煤率20~30%,热效率10%以上,减少一氧化碳排放量50%以上,降低排烟程度1~2级,降低了出渣含碳量50%,有效地降低了烟尘对大气的污染。通过对废机油回收再利用,每年可节约润滑油4万余元,同时减少了废油对环境的影响。通过对变形的旧木枕翻面再使用,长岔枕损坏后截短用于普枕使用,利用报废的输送带制作钢轨垫板,通过对旧水泥枕固定螺孔的修复,达到重新使用和定期把两股钢轨互换,减少侧磨等措施,年节约资金达40余万元,同时减少了固体废弃物外排2000立方米。
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